活性印花面料,通常要求印花后的布料具有色泽鲜艳、靓丽、效果一致等特点,特别是双边印花产品,要求布边洁白,不能有沾色现象,而常规水洗工艺难以达到这一要求。
因此,为了满足市场需求,提高产品品质,我们在染化料选择、工艺改进、水洗设备改造等方面做了一系列的研究与革新,形成一套成熟的生产工艺,实践证明该工艺可行,效果明显。
试验条件
* 织物规格
19.4/19.4268/268127cm纯棉平布
14.6/14.6378/378137cm纯棉平布
* 染化料及助剂
K型及P型活性染料,印花防沾色剂,皂液等。
* 试验主要仪器
标准光源、有色织物含量测色仪,白布沾色测试仪,干、湿摩及皂洗牢度测试仪。
* 评价依据
GB/251—1995评定沾色用灰色样卡;GB/250—1995评定变色用灰色样卡。
* 工艺流程
半成品一印花一蒸化(1O4~106℃、8min)一水洗一皂洗一水洗一烘干
* 工艺实践
根据分析,影响水洗效果的因素主要有:(1)染化料;(2)固色条件;(3)水洗设备;(4)皂洗助剂等,针对上述四个因素,我们主要做了以下工作:
染化料选择
深色活性染料印花产品的特点是:颜色鲜艳,布边洁白,不能染边。常规印花工艺多采用K型、M型或KN型活性染料,而普通K型染料得色量低,难以达到深度,不适合印制深艳的花布;M型染料属双活性基结构,既含有一氯均三嗪活性基又含有乙烯砜活性基;KN型属乙烯砜结构,它们印制时,虽然得色量高,但对深色且要求鲜艳的颜色难以达到,特别是含乙烯砜结构的染料,在碱性介质中水解脱落硫酸脂,生成具有化学反应能力的乙烯砜(D—sO一CH—CH。),才能和纤维素起加成反应而结合。
但是这种结合还不甚牢固,经强碱和高温,从纤维上落下的乙烯砜基和未印花部分的白底重新上染,而难以洗去,因此,深色印花白底较白的花型不易使用M型及KN型活性染料。为寻求得色量高,水洗容易,且浮色少的活性染料,本公司在优选染化料方面,经过大量的试验测试,抛弃了常规K型、M型、KN型等染料,选择了进口P型活性染料做印花之用。
P型染料系一氯均三嗪结构,与国产K型染料属同结构染料,但进口P型染料在固色率及提升力方面均优于国产K型染料,特别适合印制深色且鲜艳产品,而且印花后水洗浮色轻,不易造成复染,以P—TS翠兰与KGL翠兰、P一2B红与K2BP红、P一5G嫩黄与K6G嫩黄为例,做对比测试,在相同的活性染料处方和同等条件下进行印花,以K型染料作为基准,比较K型染料与P型染料得色量,结果见表1。
由表1可以看出P—TS翠兰得色量比KGI翠兰高20,P一2B红得色量比K2BP红高1O,P一5G嫩黄得色量要比K6G嫩黄高5,且P型染料印花色泽饱满,颜色鲜艳。
K型染料与P型染料印花后干、湿摩及皂洗牢度对比见表2。
由以上试验结果可以看出,P型染料的各项指标要优于K型染料。
蒸化
蒸化的目的是使活性染料在一定条件下与纤维结合。各项试验证明,除温度、时间、碱剂用量等因素外,湿度对得色量及鲜艳度的提高影响很大。过分干燥,造成尿素和小苏打的分解,降低纤维的吸湿性和染色性,糊膜硬化,汽蒸时重新膨胀较困难,不利于释放染料,由于纤维空隙的收缩,汽蒸时要重新增大也较困难,不利于接纳染料。为此,针对本公司现有设备(意大利ARIOLD无底蒸化机进行改造,安装了四套给湿装置,保证了印花织物在蒸化时有一定的湿度,使蒸化机内的蒸汽形成雾状,有利于染料的扩散和固着,可提高给色量2O%左右,从而降低了水洗浮色多的问题。
设备改造
为提高印花布的水洗效果,公司对现有水洗设备进行了合理的改造,主要是加强了喷淋与皂洗。为了把未固着的染料在皂洗前先尽量冲洗下去,加大了冷流水的冲洗能力。我们自己设计了喷刀式喷淋装置,采用管道压力泵,加大水压,尽量把浮色冲洗掉,避免了有过多的浮色被带入皂洗槽,影响皂洗效果。同时又对皂洗蒸箱进行了改造,提高了皂洗温度,增强了皂洗效果。
水洗防沾色皂洗剂的选择
印花织物经蒸化后的色牢度及鲜艳度,很大程度取决于水洗皂洗的效果,而选择性能优良的皂洗剂,对防止白底沾污,提高鲜艳度尤为重要。由非离子表面活性剂,苯磺酸盐与其他助剂复配而成的皂洗剂,做一般活性印花的皂洗液尚可,但对于白底深色印花且要求白底较白的产品,如:双边深色仿腊花布,其白边及留白处沾色严重,影响产品质量。为此对于增加了具有分散、吸附、螯合、助洗、增白等作用的多功能螯合分散剂、三聚磷酸盐、CMC等成分的皂洗剂,突出提高其防沾色能力,使其既具有一定的净洗能力,又具有良好的防染能力,对提高产品的鲜艳度,防止白底污染,具有良好的作用。实验表明:加入印花防沾染剂的防沾污能力远远大于一般皂洗液的防沾污能力。结果见图1、图2,图中K/S值表示沾污程度,K/S值越小则表示织物受沾污越轻。
沾色实验
白布沾色实验:把同样大小的试样(19.4/19.4268/268127cm纯棉仿蜡大红底或14.6/14.6378/378137cm纯棉高密仿蜡深兰底各两块),一块放入盛有印花防沾色剂的烧杯中,一块放入盛有一般皂液的烧杯中,进行皂洗,其皂洗时间、温度一致,水洗烘干,做白布沾色试验,按GB/251—1995标准用评定沾色用灰色样卡评定,其白布沾色情况见表4
由表4可以看出,水洗时加入防沾色剂,能减弱浮色在纤维的附着力,借助于机械作用,使浮色从纤维上脱落下来,同时能防止浮色再次沾污纤维,从而保证花色鲜艳,白底洁白,而且各项牢度均能满足客户的要求。
结论
经生产实践表明,我们在提高深色印花产品的质量上所做的技术改造切合实际、效果明显,产品的白底沾污疵布量下降明显,水洗正品率达到99%以上,综合经济效果显著。
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